磨球機小齒輪軸的調(diào)整安裝

2013-08-22來源:www.skfzcw.com/熱度:11770

1、打齒原因

  1998年1月14日N15一段球磨機傳動小齒輪斷齒,當(dāng)進認為是時腳松動,小齒輪軸與中間軸沒有保證同軸度,采取的措施是緊固地腳螺栓,更換小齒輪并調(diào)整大小齒輪間隙及聯(lián)軸器間隙達到理想狀態(tài),可運行到1998年2月7日又出現(xiàn)打齒故障,同時軸承底板振斷一次,地腳螺栓振斷一根,這次引起分廠重視,進行系統(tǒng)栓查,發(fā)現(xiàn)底板各找平墊板松動或缺少而引起分廠重視,進行系統(tǒng)栓查,發(fā)現(xiàn)底板各找平墊板松動或缺少而引起底板嚴重不平,運行中振動大是造成打齒的主要原因。
整改措施  為保險起見,我們對軸承底板進行加厚,由原δ=50變?yōu)?delta;=85,并且正反兩面進行加工,防止墊片接角不良,造成錯位。
2、準備工作
2.1 基礎(chǔ)檢查
對舊基礎(chǔ)進行清理,并對基礎(chǔ)表面的水平度、標高、地腳螺栓的位置和高度按圖核對。
2.2基礎(chǔ)研磨配板根據(jù)底板載荷,選用120×120墊板共13組,每組共3塊,一塊平墊板與基礎(chǔ)進行研磨,二塊斜墊板的斜度為1:15每組墊板長邊應(yīng)垂直底板的底邊并外露于底座25mm。
   3、底座的安裝
傳動小齒輪的定位,依靠底板上的定位螺孔,因此主要的工作量是固定底板,依次為:
3.1 標高的確定
標高以底板的上表面為基準,將平尺放在其中心線上,平尺兩端伸到底板兩側(cè)預(yù)設(shè)的水準點上面。然后四周用楔鐵架起達到初步標高在緊固地腳前,應(yīng)讓標高略高出0.3--0.5mm克服緊固之間隙。
3.2 水平度的找正
直接用方水平儀在底板止進行測理,用楔鐵時行調(diào)整,反復(fù)進行多次直到調(diào)整水平誤差不過±0.3mm。在調(diào)水閏的同時標高也隨之變化,所以兩者要同時進行調(diào)整,直到雙方都滿足要求為止。
3.3 配置斜墊板
斜墊板的配置是在底板的水平標高確定之后進行的,這時底板由四塊楔鐵支承著,底板底面到研磨好的基礎(chǔ)墊板上距離便是配置斜墊板所需的厚度,斜墊板配置完畢后,退出調(diào)整楔鐵,再進行測量調(diào)整。
3.4 緊固地腳螺栓
對底板的水平度,標高作精密檢查,誤差在清度范圍之內(nèi),進行地腳緊固,確認預(yù)緊力后再進行測量,滿足要求后,對各層墊板進行點焊,防止振動松開,錯位,出現(xiàn)以前現(xiàn)象。
3.5 進行二次灌漿
為保護墊板及均勻傳遞載荷必須二次灌漿,同時灌漿時注意不要碰動墊板和底板
4、傳動小齒輪的調(diào)整
底板安裝完畢后,將軸承座放到底板上然后放置小齒輪軸,并調(diào)整間隙,根據(jù)小齒輪模數(shù)m=25頂間隙標準為6.25mm根據(jù)經(jīng)驗調(diào)節(jié)到模數(shù)的0.3倍左右,我們調(diào)節(jié)頂間隙為8.1mm,側(cè)間隙為東1.16mm、西1.16mm滿足設(shè)計要求1.13-2.25之內(nèi),同樣中間軸與小齒輪軸軸間間隙均為2mm,徑向偏差為0.5mm,在彈性柱銷齒式聯(lián)軸補償范圍Δx±1.5—±5、Δy±0.3—±1.5mm之內(nèi),符合要求,具備試車條件。
5、運行效果
自小齒輪底板調(diào)整以來,N15球磨機一直運行良好,傳動平穩(wěn),大小齒輪面磨合均勻,達理想狀態(tài)。隨后1998年5月我們對M15一段球磨機也進行了調(diào)整處理效果很好,為我廠1998年完成120萬t精礦任務(wù)提供了有力的保證,特別是1999年設(shè)備保持良好運行狀態(tài),1—6月份球磨機作業(yè)率達93.1%超過設(shè)計指標90.4%居全國**,為我廠上半年時間任務(wù)雙過半奠定了基礎(chǔ)。
 
 
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